焦化廢水在煤制焦炭、煤氣凈化及焦化產(chǎn)品回收過程中產(chǎn)生,含有大量芳香族、雜環(huán)類等難降解有機(jī)物以及氨氮、硫化物等無機(jī)污染物,對(duì)水環(huán)境安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。2012年以前,對(duì)焦化廢水普遍采用二處理方法,即預(yù)處理除油和懸浮物,生化處理去除COD和氨氮,處理后的廢水允許達(dá)標(biāo)排放或用于濕法熄焦。2012年,國(guó)家環(huán)保部頒布了《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16171—2012),代替《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13456—1992)中對(duì)焦化廢水的相關(guān)規(guī)定。新標(biāo)準(zhǔn)不但對(duì)廢水中的COD、氨氮、懸浮物、揮發(fā)酚、氰化物等已有指標(biāo)提出了更為嚴(yán)格的要求,而且增加了總氮、總磷、硫化物等新排放指標(biāo),并對(duì)噸焦排水量提出了明確限制,規(guī)定單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量為0.4m3/t。 從目前焦化行業(yè)的廢水處理現(xiàn)狀來看,絕大多數(shù)企業(yè)難以達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的污染物排放濃度要求,其中COD和總氮的處理難度尤為突出,加上噸焦排水量的嚴(yán)格限制,依靠現(xiàn)有工藝幾乎不可能達(dá)標(biāo)。另外,近年來許多焦化企業(yè)為實(shí)現(xiàn)能源的綜合利用大力發(fā)展干熄焦技術(shù),幾乎不再需要熄焦用水,這就使得原來用于濕法熄焦的焦化廢水必須尋求新的出路。 根據(jù)循環(huán)排污水水質(zhì)較好、焦化廢水水質(zhì)較差的特點(diǎn),采用兩條工藝路線分別處理,既相互立又有交叉,將循環(huán)排污水處理系統(tǒng)的濃水并入焦化廢水處理系統(tǒng),提高了系統(tǒng)整體的凈水回收率。 循環(huán)排污水經(jīng)調(diào)節(jié)、澄清、過濾處理后,采用頻繁倒電滲析(EDR)脫鹽,產(chǎn)水進(jìn)入回用水池作為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水,濃水并入焦化廢水深度處理系統(tǒng)進(jìn)行二次回收。經(jīng)過生化處理后的焦化廢水超越原有工藝的混凝沉淀單元,直接進(jìn)入焦化廢水深度處理系統(tǒng),經(jīng)氧化、絮凝、沉淀、過濾處理后,進(jìn)入由EDR、超濾和反滲透(RO)組成的膜工藝單元,RO產(chǎn)水進(jìn)入回用水池作為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水,RO濃水回流至預(yù)脫鹽EDR前端進(jìn)行二次回收,預(yù)脫鹽EDR排出的系統(tǒng)濃水輸送至鋼遷鋼公司和礦業(yè)公司,用于轉(zhuǎn)爐燜渣和燒結(jié)拌料。系統(tǒng)排泥經(jīng)離心脫水處理后,外運(yùn)至燒結(jié)料場(chǎng)配料。至此,廢水在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了“*”。 |